時間:2015-04-21 返回列表
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某鐵礦因其含鐵礦物嵌布粒度細,礦物組成復雜,是一種典型的難選氧化礦。經研究決定利用磁化焙燒—磁選與強磁選的選礦工藝流程對其進行選礦,15~100mm粗粒級礦石采用豎爐焙燒—磁選的工藝流程,能夠獲得鐵品位約54%,回收率約84%的選礦結果。而0~15mm粒級粉礦因為粒度原因,只能采用強磁選的工藝流程,獲得品位約為47%,回收率約67%的選礦指標。由于強磁精礦品位與回收率均較低,不僅使后續冶煉成本高,而且鐵資源浪費嚴重,因此改進該選礦工藝具有重要的意義。
目前,磁化焙燒仍是處理難選紅鐵礦的有效方法之一,細粒粉礦焙燒工藝設備主要分為沸騰爐與回轉窯。沸騰爐因焙燒條件難以控制,容易造成生產波動,國內尚無成功的工業生產實例;回轉窯適合處理粒徑小于30mm粉料,在生產上已有多起成功實例,但是細粒級物料焙燒容易產生結圈現象。
實踐表明,回轉窯結圈現象是由于窯體局部溫度過高所致,導致粉礦產生燒結現象,為了探索避免窯體結圈的方法,本次試驗采用外部傳熱式的水泥回轉窯進行研究,試驗結果顯示,其選礦指標高于現場,且可避免“結圈”現象。從而為該粉礦實現大型工業化生產提供了依據。
采用水泥回轉窯作為焙燒設備,其窯體內徑為210mm,長度為2m,通過窯體中部插入熱電偶控制溫度。
具體操作流程為將煤粉與1~5mm粒級原礦混勻之后加入水泥回轉窯焙燒,焙燒礦經過水淬冷卻,烘干,破碎至0~1mm,再將其用?240mm×90mm型錐型球磨機進行磨礦,礦漿經過濾、干燥、混勻縮分之后稱20.0g用磁選管進行磁選。
(1)焙燒溫度的影響
焙燒溫度分別為750、790、830、870、910℃,焙燒時間60min,煤粉用量2.0%,煤粉粒度0~1mm,窯體填充率為15%,磨礦細度為-0.074mm占85%,磁選強度為144kA/m進行實驗分析。
鐵精礦的品位變化趨勢不明顯,但鐵精礦的回收率先上升后平緩。焙燒溫度從750℃升高至830℃,鐵精礦回收率從81.08%增加至87.16%,分析其原因,是因為升高焙燒溫度促進煤粉的氣化反應,提高了窯內CO濃度;繼續升高溫度,鐵精礦的回收率趨于穩定。因此焙燒溫度不宜過高,選擇830℃為宜。
(2)焙燒時間的影響
焙燒時間分別為30、40、60、80、100min,焙燒溫度為830℃,煤粉用量2.0%,煤粉粒度0~1mm,窯體填充率為15%,磨礦細度為-0.074mm占85%,磁選強度為144kA/m進行實驗分析。
鐵精礦品位變化趨勢平緩,回收率呈先上升后平緩。焙燒時間從30min延長至60min,鐵精礦的回收率從81.54%提高至87.16%,分析其原因,這是因為適當延長焙燒時間能提高粗粒級試樣的磁化程度;繼續延長焙燒時間,鐵精礦的回收率趨于穩定。可見焙燒時間不宜過長,選擇60min較為合適。
(3)煤粉用量的影響
煤粉用量分別為1.0%、1.5%、2.0%、2.5%,焙燒溫度為830℃,焙燒時間60min,煤粉粒度0~1mm,窯體填充率為15%,磨礦細度為-0.074mm占85%,磁選強度為144kA/m進行實驗分析。
鐵精礦品位變化趨勢平緩,回收率呈先升后降變化,煤粉用量從1.0%增加至2.0%,鐵精礦回收率從79.20%升高至87.16%。繼續提高煤粉用量,鐵精礦的回收率反而下降,可能是因為煤粉用量過高導致部分磁鐵礦繼續還原,生成弱磁性的“富士體”,影響精礦的回收效率。
(4)煤粉粒度的影響
煤粉粒度分別為0~1mm、0~3mm、0~5mm,焙燒溫度為830℃,焙燒時間60min,煤粉用量為2.0%,窯體填充率為15%,磨礦細度為-0.074mm占85%,磁選強度為144kA/m進行實驗分析。
采用0~1mm粒級煤粉進行試驗,該焙燒礦的選礦效果較好,究其原因,一方面是因為煤粉粒度越細,越有利生成CO氣體,另一方面也有利于產生揮發性氣體。
(5)填充率的影響
采用的填充率分別為10%、15%、20%,焙燒溫度為830℃,焙燒時間60min,煤粉用量為2.0%,煤粉粒度為0~1mm,磨礦細度為-0.074mm占85%,磁選場強為144kA/m進行實驗分析。
鐵精礦品位變化趨勢不明顯,但回收率呈先升后降變化,當試驗采用10%的填充率,鐵精礦的回收率僅為83.29%,填充率提高至15%,鐵精礦的回收效率明顯提高至87.16%。其原因可能是因為提高窯體填充率使得料層內溢出的CO氣體增多,因而有效促進了磁化焙燒反應,繼續提高窯體填充率,鐵精礦的回收效率明顯下降。有關研究表明,窯體填充率過高使得礦樣與窯壁的傳熱效率降低,物料受熱不均,造成試樣磁化效果波動,并且試樣排料速度加快,相當于降低了焙燒時間,這也不可避免降低試樣的磁化效果。因此選擇窯體填充率為15%較為合適。
試驗結果表明,水泥回轉窯可分為內加熱和外加熱兩種,利用“外熱式”的水泥回轉窯進行磁化焙燒試驗研究,窯內并未出現結圈現象。
在焙燒溫度為830℃,焙燒時間為60min,煤粉用量2%,煤粉粒度0~1mm,窯內填充率為15%,磨礦細度為-0.074mm占85%,磁選磁場強度為144kA/m的工藝條件下,可得到品位為55.22%,回收率為87.16%的鐵精礦指標,該選礦結果優于現場作業指標,為該類細粒級粉礦效率高利用具有參考意義。該焙燒工藝能使大部分弱磁性含鐵礦物轉變為磁鐵礦,焙燒礦解離發育完全,顆粒變得疏松多孔,有利于后續的破碎、磨礦和磁選作業。
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